自开展“过好紧日子 才有好日子”主题教育活动以来,海纳科技持续抓好降本增效、节支降耗工作,从抓技术创新、抓修旧利废、抓劳动组织、抓工艺优化升级等方面同步发力,做好降本增效“加减法”。
为满足永磁滚筒生产和加载试验需求,该公司电器事业部自行设计制作了加载试验系统,可以完成外转子永磁滚筒的型式试验。“该系统采用低速滚筒电机作为负载装置为试验电机加载,负载电机所发的电能经过变频器回馈到电网,节能效果明显,相比较购买成品可节约费用30余万元。”该事业部负责人秦凯凯介绍。此外为方便人员进入滚筒底部作业,事业部还自行利用废料焊接组装了焊接平台和组装平台5套,节约资金5.8万元。
据悉,在永磁滚筒生产工艺中有一项永磁滚筒定子浸漆绝缘处理工序,原厂设备储漆容器容量大,每次加注约60万元的绝缘漆才能满足作业条件。为降低生产成本,该事业部对原厂设备进行改造,在原浸漆罐中放置容积较小的自制容器,加装90°法兰盘出口,重新铺设进漆管道,在不破坏原厂设备、不影响浸漆绝缘处理效果的前提下,每次加注的绝缘漆费用降低至15万元,节约资金45万元。
在做好节支降耗“减法”的同时,该事业部不忘提质增效“加法”,狠抓劳动组织,打破常规班组编制,优化生产线布局,采用灵活机动的方式组织生产,变频器制造能力由年初的24台/月,提高到38.5台/月,产能提升61%,为公司带来了显著的经济效益。
文/图丨姜鹏(海纳科技)
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。